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沧州炼油厂改造油品重油泵使排量提高三倍
2006.09.28   点击152次

沧州炼油厂油品车间针对今年以来装置渣油粘度大,造成重油泵外送困难的“顽疾”,群策群力,刻苦攻关,于近日觅得“良方”,使重油泵的排量提高了三倍,不仅消除了输送渣油的瓶颈,还为今后高粘度重油的输送积累了宝贵经验。

这几年,沧州炼油厂炼油装置所加工原料油的比重不断增大,导致装置加工的渣油过剩,而且生产的渣油粘度很大,造成输送渣油的602#泵的排量,还达不到设备本身额定排量的十分之一,并经常造成泵的震动和抽空,有时甚至两三天时间都装不满几节外送罐车。

面对渣油几乎无法外送的生产危机,沧炼油品车间专门成立了由车间领导、技术员和班组长为主的“三结合”攻关小组,从设备技改上下功夫做文章。他们广泛查资料、询信息、找对策,还先后两次邀请生产重油泵的厂家技术人员来厂协同研讨方法,又结合本企业与兄弟厂家多年来积累的实际经验,进行综合分析和计算后,大胆实施了两项技术改造:一是对602#泵进行流程改造,即在泵的出入口上接一跨线,用于补充泵入口的液流,同时理顺流程,减少泵入口的阻力;二是利用原102#泵闲置的变频器,将其改造后用于602#泵,使其电机达到无级变速的目的,从而在人工控制下,根据现场实际情况,可随时调整泵的转速大小,使机泵始终处于最佳排量状态,既避免了泵的抽空和震动,又节约了电能。

经过技术改造,602#泵在随后一个多月的实际运行中,效果十分明显。泵的排量由过去的每小时不足20立方米,提高到目前的70立方米以上,不仅满足了企业外送渣油的需要,且为今后的重质油输送泵类设备技术改造提供了经验借鉴。